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      化工廠蒸汽閥門優化改造方案

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      詳細介紹

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案

      化工企業主管道蒸汽是壓力1.3MPa(絕壓)、溫度296℃的過熱蒸汽,乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310使用蒸汽換熱,系統排放口冷凝水溫度為115℃。高溫冷凝水含有大量熱焓值沒有被利用,根據晟德億節能公司對現場的調研,提出以下蒸汽節能優化解決方案:

      蒸汽系統是工廠安全、可靠、經濟運行的重要組成部分。在典型的石油煉化廠中,蒸汽大約占能源耗用的30%。 它應用于工廠的動力、加熱和工藝領域,例如可用于循環氣體壓縮機的汽輪機驅動裝置、脫丙烷塔的再沸器和原油蒸餾裝置的汽提蒸汽。

      生產工藝、原料和產品流是工廠的生命線。相對而言,蒸汽系統受關注較少,甚至被視為“黑匣子"。例如,循環氣體壓縮機及其汽輪機傳動裝置被視為重要資產,而對其周邊對于保障汽輪機的可靠運行至關重要的蒸汽疏水閥的管理不夠重視。此外,蒸汽系統的維護和優化一般采用應對型策略,人們只有當問題嚴重到不容忽視時才會采取行動。然而,主動地優化蒸汽系統會使您受益匪淺,主要有以下兩點:

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案能源節約

      提高工廠可靠性,降低生產損失風險

      基本參數:

      乙二醇進料設備蒸汽用量0.8MPa(絕壓),3.6t/h、工藝要求溫度160℃;

      精制塔1蒸汽用量0.8MPa(絕壓),35t/h、工藝要求溫度150℃;

      再生塔蒸汽用量0.3MPa(絕壓),20t/h、工藝要求溫度125℃;

      D310蒸汽用量0.3MPa(絕壓),35t/h、工藝要求溫度120℃。

      化工設備蒸汽換熱能耗分析:

      乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310設備管路用1.3MPa(絕壓),296℃過熱蒸汽 1.3MPa的飽和蒸汽的熱焓值和過熱蒸汽的熱焓值差別小,但過熱蒸汽的傳熱系數較低為50W/(㎡.℃),飽和蒸汽的傳熱系數為1200W/(㎡.℃),所以飽和蒸汽的生產工藝時間比過熱蒸汽要短。因此需要使用減溫減壓裝置將過熱蒸汽轉換為飽和蒸汽,不僅可以減少蒸汽用量,還能提高換熱效率。

      減溫減壓裝置06.png

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案蒸汽減溫減壓裝置

      乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310使用蒸汽換熱,排放口冷凝水溫度較高為115℃,高溫冷凝水的高熱焓值未能充分利用。因此可以使用晟德億密閉冷凝水回收閃蒸罐系統進行余熱回收。

      化工廠蒸汽節能解決思路:

      乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310供氣管道前增加蒸汽減溫減壓裝置系統:

      乙二醇進料設備、精制塔1從1.3MPa(絕壓),296℃過熱蒸汽使用晟德億水浴式減溫減壓裝置系統轉化為0.8MPa,170℃飽和蒸汽;

      再生塔、D310從1.3MPa(絕壓),296℃過熱蒸汽使用晟德億水浴式減溫減壓裝置系統轉化為0.3MPa,133℃飽和蒸汽。

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案

      蒸汽節能優化改造方案根據蒸汽節能技術,改造部分蒸汽管網,乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310設備管路增加水浴式減溫減壓裝置系統,為生產設備提供精準的飽和蒸汽;管道集中回收高溫冷凝水,乙二醇進料設備、精制塔1、再生塔、D310設備增加特制高溫冷凝水回收閃蒸罐系統閃蒸,引用主管道輸送的1.3MPa(絕壓)過熱蒸汽做熱源提溫升壓,并排除空氣和不凝氣體,把低質量的閃蒸汽有效提升至0.3MPa的飽和蒸汽并入蒸汽管網供再生塔、D310使用。

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案蒸汽系統優化階段

      階段1:優化所有疏水點

      良好的蒸汽系統的一個重要方面是它能夠向用戶提供干燥、高質量的蒸汽,同時持續不斷地排放冷凝水(由于熱損失而不可避免形成),但不會有不必要的蒸汽泄漏。其中起到關鍵作用的是每個疏水點的疏水閥。

      疏水閥故障或設計問題可迅速升級為更大規模的生產問題,如上一節提及的案例。至少,它們會成為能源大量損失的重要原因,因為過去檢查結果表明,在一個擁有10,000個疏水閥的中型煉油廠,由于疏水閥故障而導致的蒸汽泄漏量平均約6.6 公制噸/小時。

      因冷凝水排放不及時,如疏水閥發生了堵塞故障、操作失誤或設計缺陷等會造成更嚴重的問題。之前強調的水錘事故是由于疏水閥在重要的疏水位置被隔離造成的。蒸汽管道冷凝水排放不足是引起壓力波動的主要原因,而壓力波動則會導致蒸餾塔內部損壞。

      蒸汽系統優化從確保這些疏水閥的正確設計和運行開始。定期檢查疏水點,并對故障閥及時維護,是階段1優化的基礎部分。然而,傳統的疏水閥檢測可能不能夠充分確定問題位置。

      疏水閥測試1.jpg

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案典型的問題包括:

      為大型疏水閥提供高效、可持續的數據庫管理

      確保診斷設備的準確性和*性

      確保檢測人員和檢測方法符合最高標準

      確定故障根源

      選擇實用且成本效益高的生命周期方案,以提高目標工藝的性能

      配合調查結果并采取有效的維護措施

      蒸汽節能改造系統采用溫冷凝水回收閃蒸系統、熱泵混合引射升壓提溫系統、自動控制系統,將閃蒸汽提升至0.3MPa的飽和蒸汽并入管網供再生塔、D310使用,化工廠蒸汽閥門優化改造方案主要節能設備如下:

      1、蒸汽減溫減壓裝置系統

      2、蒸汽自動控制系統

      3、高溫冷凝水回收蒸發閃蒸罐系統

      4、閃蒸自動控制系統

      5、熱泵混合引射增壓提溫系統

      因此,蒸汽系統的有效優化必須包括對工廠操作人員素質的提升。例如,將實地調查確定的最佳方法予以反饋,以改進標準操作程序;追蹤所觀察到的問題及解決問題的執行情況,確保完成并防止今后再次發生;同時將案例記錄下來,用作培訓和教育材料。

      技術進步和新一代分析能催生更強大的工具來幫助制定和簡化整個組織的決策。其關鍵因素是,*(或更便宜)的傳感器使性能和可靠性指標日益變得可視化。然而,僅僅擴大在線監測范圍,會增加操作人員因數據過載和警報疲勞帶來的風險。相反,可視化的真正價值體現在根據專業知識和系統經驗來集成數據并創建相關輸出,例如故障預測模型。f這些輸出隨后可以補充到可靠的、基于風險的緩釋措施中,并最終隨著時間和資源被重新分配到更重要的任務或進一步的優化中。

      波紋管截止閥11.jpg

      化工廠蒸汽閥門優化改造方案小貼士

      隨著工廠在工程技術和蒸汽系統研究方面的積累,人們認識到蒸汽系統中存在的問題會對生產造成不利影響。與此同時,工廠在對蒸汽使用設備及其相關組件的狀態監測和及時優化方面取得了進展。我們為蒸汽系統及相關設備的定量、風險評估提供了一種新的方法,并將此方法集成到一個結構化和可持續的程序中,以確保整個蒸汽系統資產的更高效和更具完整性。

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